太鋼二鋼廠一季度碳鋼生產創歷史新高
2006年,太鋼二鋼廠緊緊圍繞公司“兩完成、三提高”奮斗目標及該廠各項預算目標,眼睛向內,加大對標挖潛力度,深入開展自主創新、節約創效活動,一季度碳鋼產量、消耗各項指標均取得了顯著成績,比上年平均水平有了新的飛躍,尤其是硅鋼生產達到歷史最好水平。 二鋼廠一季度碳鋼產量完成公司分月累計計劃,并且在品種鋼生產比例提高的前提下,碳鋼總產量達到6089噸/日和連鑄6092噸/日的季度歷史最好水平;冷硅生產3月份合格生產量又有大幅進步,達到17404噸,比上年月均16182噸提高了1222噸;成品S≤0.005%比率比上年平均水平提高了3.07個百分點,并創出歷史新高。各工序繼續推行“2111”操作法,精細操作和生產,特別是預處理工序和RH工序針對降硫進行了工藝試驗,成效初顯。 該廠推行全連鑄的生產組織模式,深入推進恒拉速操作,保證了連鑄操作穩定;進一步增強工序服務意識,把保證連鑄正常生產作為生產運行的最終目標;靈活組織、嚴格執行檢修計劃,充分利用各種停機時間安排檢修,節約生產時間,提高作業率,一季度兩臺連鑄機都達到96.32%的高運行水平。 另外,該廠瞄準節能增效,尋找差距,分析原因,制訂措施,狠抓落實,今年3月份碳鋼鋼鐵料消耗指標比基礎檔降4.9kg/t,較1、2月份又有了新的進步。圍繞降耗增產、節能創效,全廠狠抓內部操作與控制,對鋼鐵料消耗實施動態控制,加大對各類鐵水、合金料、生鐵、廢鋼、造渣料按標準驗收的力度,全面提高原輔材料使用質量。此外,通過合理改善爐料結構,加大廢鋼使用比例。 各工序眼睛向內,尋找差距,持續改進。如預處理工序狠抓操作降鐵耗,碳鋼鐵耗完成5.9kg/5,比基礎降低4.1kg/t;冶煉工序在搞好工序間確認的同時提高操作水平,降低噴濺次數,提高一次拉成率,3月份碳鋼鋼鐵料消耗完成今年以來最好水平,比上年最好水平降低1kg/t;連鑄工序有效降低中包殘鋼,有效杜絕鋼水翻入渣鍋,降低消耗,碳鋼連鑄工序收得率完成98.3%;修砌工序積極組織廢鋼回收,全月回收轉爐爐口及各類廢鋼600噸,為降低冶煉成本做出了應有的貢獻。 |