ZL100型裝載機液壓轉向系統故障診斷與排除
一臺ZL100型裝載機發動機低速時轉向反應緩慢,特別是急轉彎時更明顯,當加大發動機 油門、提高轉速時,上述現象消失。
詢問操作手,了解近期除了日常保養,液壓系統沒做調 整維修。現場觀察,沒發現機械鉸接部位有變形、松曠、裂紋現 象,轉向器、轉向泵、轉向缸等也沒有漏油現象。打開油箱檢 查液壓油,液位正常,油質良好。試車也沒聽到泵的吸空噪 聲及異響。
在沒有詳細分析之前對液壓系統元件盲目拆卸、調整是決不 允許的。我們采用邏輯分析故障診斷法,首先在弄清液壓系統的 傳動原理、結構特點、各元件在系統中的作用、系統中的有關參 數及實際液壓系統布置情況的基礎上,結合故障特點,用推理的 方法合乎邏輯地分析、判斷,有目的、有方向的縮小可疑范圍, 排除可能的故障原因,確定故障區域,直至某個元件,最后加以排除。
找來液壓系統原理圖進行分析(見圖1)。依據液壓傳動的工作 原理,負載的大小決定了系統的壓力,負載的運動速度僅與流量 有關而與壓力無關。液壓轉向沉重,是由于壓力不足,而轉向慢 是由于流量不夠。
1-轉向液壓泵; 2-輔助供油泵;4-流量轉換閥;5-溢流閥;6-轉向閥;7-單向節流閥;8-轉向液壓缸
圖1 液壓系統
根據經驗,液壓系統出現轉向沉重,多數是由于溢流閥 調定壓力低或轉向泵、轉向器、轉向缸等內漏引起。由于內漏 使壓力達不到額定值或壓力建立遲緩,由于內漏使流量減小, 表現為空負載或輕負載時轉向輕,重負載時沉重,或慢轉時 輕、快轉時沉。而此時的故障現象與以往不同。我們在工作缸 的兩接頭處分別接一壓力表,重新試車。在輕重不同負載下, 發動機低速與高速時快打比慢打方向壓力表值略高一點。由 此作出判斷,故障的主要原因是由于發動機低速時流量小引起 的。我們拆卸流量轉換閥組,發現閥芯密封性能下降、彈簧彈力不夠。
流量轉換閥(見圖2)的作用是,發動機轉速低時由于轉向 泵和輔助泵流量小,流經固定節流孔產生的壓差小,不足以 使閥克服彈簧力而移動,閥芯位于左端,輔助泵和轉向泵的 油全部流入轉向油路;發動機中速時通過兩節孔流量增加, 壓差增大,使閥芯克服彈簧力略向右移,輔助泵的油液分為 兩部分流入轉向和工作裝置;發動機轉速繼續增高,節流孔 壓差進一步增大,使閥芯在右端極限位置,隔斷輔助泵流向 轉向油路,輔助泵全部流入工作油路。彈簧變軟,使發動機低 速時輔助泵只向工作油路供油,從而使轉向油路流量小,轉向 反應遲緩。
1-轉向泵; 2-輔助泵;3-工作泵;4-閥組;5-閥芯; 6,7-單向閥;8,9-節流孔