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60萬噸/年連續重整4M50氫增壓機油封改造

http://www.globalev.com.cn 2015年09月19日        

  摘要:介紹對4M50型氫增壓機油封進行改造的方案及效果

       蘭州石化公司煉油廠60萬噸/年連續重整K202氫壓機為四列對置平衡型往復式壓縮機,型號為4M50-186/2.4-8.2-82/7.2-20-BX,由沈陽氣體壓縮機廠制造。該機組自1999年12月安裝投用以來,由于油封設計等缺陷,造成機組開工以來油封泄漏嚴重(平均每天泄漏0.2t--0.4t),而且檢修頻繁,此,我們對油封的結構形式進行改造,采用改型骨架油封和T型密封槽結構,取得顯著的效果。
       一、壓縮機潤滑方式及油封原理
       4M50型機組分別采用兩個獨立的系統完成對機組的潤滑,一個系統是集中壓力潤滑,即由一臺連續工作的油泵將潤滑油分別注入到座瓦、連桿大、小頭瓦、十字頭銷、十字頭等運動部件的潤滑點,再由曲軸箱返回油站;另一個系統是用壓力較高的注油器來完成氣缸和填料部位的注油。
       該機組運行參數如下:
       轉速:300rpm
       功率:3200KW
       入口壓力:0.26MPa
       出口壓力:1.9MPa
       流量:19326m2/h
       4M50型機組采用中間接筒將氣缸和曲軸箱連接到一起,接筒與曲軸箱連接側設有安裝油封組件的隔板(圖1)

圖1

       油封組件由殼體、壓蓋、刮油環和彈簧組成,每副油封有兩組刮油環(如圖2所示),

圖2

       刮油環材質為ZCuSn10Pb錫青銅,它的作用是將活塞桿上粘附的由曲軸箱側帶來的潤滑油刮掉,以防止油通過活塞桿帶入氣缸側,刮油環刮下來的油仍流入曲軸箱 。刮油環通過中間接筒窗口裝入,通過拉伸彈簧使刮油環內徑緊貼于活塞桿,這樣就對活塞桿產生不變的低接觸壓力以利刮油。
       二、使用現狀及存在問題分析
       機組安裝后調試過程中多次發生油封泄漏問題,制造廠技術服務人員對刮油環接觸面、刮油環側間隙等進行調整,都未能從根本上解決漏油問題。裝置開工以來,三臺機組都因油封漏油不能正常運行和完好備用,2000年2-11月份,維修人員多次對油封進行處理,檢修后運行周期短或不能達到要求,特別是2000年5月份對K202/B檢修,先后連續檢查更換油封11副,試車7次,于是我們對該機組油封的結構及機組的運行狀況作全面分析,認為造成油封頻繁泄漏的原因主要有以下幾個方面:
       1.該油封結構上存在不足,油封組件由兩組刮油環組成,前面沒有阻流環,這種結構對于中小型往復式壓縮機來說效果較好,但是對于這種大型壓縮機來看密封效果不是太好。該油封組件在設計時考慮支撐環、活塞環磨損后活塞桿下沉,油封座底孔與活塞桿配合間隙較大(軸經Ф110mm,殼體內孔Ф114mm),對沿軸向流來的潤滑油沒有阻流作用,同時,設計時考慮十字頭體積較大、行程長,供油量相對較為充沛 ,這樣使大量的潤滑油在十字頭的拍擊下,以一定的壓力流向油封,使油封可靠性降低,造成泄漏。
       2.機組縱向尺寸大,機組縱向長11米,由于設備制造加工精度和安裝現場條件及機具的制約等原因,很難確保機組非常良好的裝配精度,加之活塞行程長(有效行程400mm),機組運行中活塞桿跳動較大,影響刮油環刮油效果。
       3.支撐環磨損嚴重,機組活塞環、支撐環均采用填充聚四氟乙烯,由于缸體內壁表面光潔度及填充聚四氟乙烯本身質量問題,機組支撐環、活塞環從開工以來使用壽命不足一個小修周期,由于支撐環的磨損,造成活塞桿運行中跳動較大,影響刮油環刮油效果;
       4.配件質量不過關,刮油環材料為ZcuSn10Pb錫青銅,由廠家按標準件供應,由于四根活塞桿本身直徑差異及機組一年多的運行,活塞桿直徑相差更大,造成備件在檢修中互換性差,要靠人工進行手工研磨,研磨過程中使用的假軸是按標準尺寸加工,造成刮油環與活塞桿接觸不好;同時,在檢修中我們也發現,直徑Ф110mm刮油環由于加工、運輸和存放的原因,刮油環平面度差,影響刮油環裝配后與活塞桿的接觸;造成泄漏。
       三、改造方案和內容
       查閱許多專業設計手冊,從理論上分析,該結構是合理的,也是國內大多數往復式壓縮機生產廠家所采用的一種結構,從現場觀察的情況來看,該機組油封泄漏有兩種情況;一是油在活塞桿的帶動下飛濺式的泄漏;另一種情況是油沿著油封壓蓋呈細線狀往外溢流。針對以上造成油封泄漏原因的分析及現場觀察情況,我們認為要從以下兩個方面的改進。
       1.在刮油環前增加一道阻流環,減輕油封壓力;利用現有的油封組件,在靠曲軸箱側加阻流環,采用改型的骨架油封,即將彈簧拆去,靠骨架油封唇型部位自身的過盈形成阻流環封(唇性部位自由狀態內孔Ф109mm,軸經Ф110mm ),將大部分油刮去(圖3)

圖3

       我們知道骨架油封在往復運動的密封中,在線速度不大于4米/秒的工況下,一般不會發生翻邊,而且使用壽命無明顯差別,所以我們決定采用骨架油封,這樣的結構即使支撐環、活塞環磨損,也不會磨損活塞桿;再對活塞活塞桿線速度進行計算:
       壓縮機轉速:300rpm    活塞最大行程:400 mm 

       計算公式:

       2.對刮油環壓蓋-1進行改造,使溢流狀態的油能夠流回到曲軸箱。我們在刮油環壓蓋-2(刮油環外側)加三道Т型密封槽(圖3),使刮油環刮油效果不佳時微漏的油將沿軸向溢留的潤滑油通過Т型槽全部返回曲軸箱,這樣就起到了雙重密封的作用。
       四、改造效果
       通過以上對油封結構的改造,取得了良好的效果,自2000年11月份完成對K202/A、B、C三臺油封改造以來,三臺機組油封創出連續運行18個月無泄漏運行的佳績,取得良好的經濟效益。
       五、應用與推廣
       蘭州石化公司柴油加氫往復壓縮機采用PETER.BROTHER 公司4D2+1型機,其油封填料選用賀爾碧格(HOERBIGER)錐形填料函,機組運行一年多后,由于活塞桿、缸套等磨損原因,油封泄漏嚴重。從國外購置標準配件并請賀爾碧格工程技術人員指導安裝,運行周期短,2002年4月份,我們借鑒4M50油封改造的經驗,對4D2+1機組循環段油封嘗試改造,較為成功,改造后連續運行7個月,油封無泄漏。

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