12m環形爐爐底故障的原因分析及改進措施
周維漢1、2,楊 揚1 (1.中南大學材料科學與工程學院,湖南長沙410083;2.衡陽鋼管(集團)有限公司,湖南衡陽421001)
摘 要:對衡陽鋼管(集團)有限公司12m環形爐爐底磨爐墻的原因進行了分析,并采取了相應的改進措施,取得了較好的實用效果。
關鍵詞:環形爐;爐底故障;原因分析;改進措施
1 概 述
由于鋼坯在環形爐內的加熱是依靠爐底的轉動使鋼坯完成預熱、加熱、均熱的加熱過程。因此,環形爐的爐底轉動是否正常,決定著生產是否順利進行。
公司108機組使用的鋼坯是用直徑為12m的環形爐對其進行加熱的,為配合108機組“提質降耗工程”的改造,于2002年12月至2003年元月對12m環形爐進行了改造。但在爐子運行不久后發現,爐底邊緣磚與外爐墻磨擦,引起爐底液壓驅動吃力,將壓力由7MPa提高到14MPa后勉強驅動,但由于長期在高負荷下工作,導致液壓缸基礎受損,影響生產的順利進行,并且還出現了預熱段爐墻倒塌的現象。
2 12m環形爐改造內容
12m環形爐始建于1988年,設計最大加熱量為30t/h,采用重油作燃料,爐子中徑12m,爐膛寬度為3200mm,布料角度為3.3°,裝出料夾角30°,加熱坯料規格為φ110~140X1500~3000mm,加熱鋼種為普碳鋼及合金鋼。在實際生產中,其重油消耗為70~80kg/t,由于爐底的設計問題,使用壽命不長,一般每年須對爐底耐火層進行一次大修。
提質降耗改造工程中對12m環形爐進行了如下改造。
(1)爐膛寬度加寬變為3400mm;
(2)爐底采用邊緣磚技術(見圖1);
(3)地下煙道排煙改為鋼管煙道排煙;
(4)改用計算機對爐子的風油配比進行控制。
3 環形爐爐底磨爐墻的原因分析
改造后,12m環形爐的爐底結構示意圖如圖1。