用骨架密封替代羅茨風機上的機械密封
兩臺羅茨風機,型號SNV25,生產廠家HIBOM。原設備軸封為雙端面機械密封(圖1)。設備使用一年后,其中一臺軸封經常發生泄漏,運行時間最短為一周,最長不超過三個月。一年浪費油約1t,更換密封配件五套。
圖1 軸封機械密封結構圖
1.機械密封失效原因分析
設備工作介質為聚丙烯(PP)粉末加氮氣(N2)。裝置有高、中、低壓三個密封油(SO)系統,C-501A/B為其中的低壓SO系統的兩個用戶。工藝生產要求C-501A/B一臺運行一臺備用,出口管線輸送的PP粉料時斷時續(連續下料易造成管線堵塞),造成了設備運行工況不穩定,負荷不斷波動,出口壓力和電流忽高忽低。而機械密封對設備運行工況要求較高,比較適合于高速、載荷均勻的轉軸。相對于其它結構的密封如填料密封,一般機械密封的抗振性和緩沖性能較差,且裝配難度大。因此常導致機械密封失效。
2.改進及效果
經過慎重考慮,在端蓋厚度和結構上分別進行少許改變,改用65mm×90mm×10mm裝配式旋轉軸唇形密封圈型密封(圖2)。改進后連續三年未再發生泄漏。分析骨架密封之所以能在此取得這么好的效果,有以下幾方面:(1)與機械密封相比,由橡膠和彈簧組成的唇形密封圈,對于旋轉軸的徑向跳動值允許范圍大;(2)C-501A/B軸封環境為常壓,符合骨架密封使用條件;(3)密封介質主要為潤滑油而非易燃易爆烴類或其它有毒介質,C-501A/B工作介質為PP粉料加氮氣,而進入齒輪箱內的主要是少量氮氣,即使泄漏出來不會造成任何污染和危險。
圖2 軸封改造為骨架密封結構圖